Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g7 [2021/04/29 22:29] joas.joron@etu.sorbonne-universite.fr |
wiki:projet:l3phys2021:lu3py024g7 [2021/05/09 18:39] (Version actuelle) martina.mai@etu.sorbonne-universite.fr |
<fs xx-large>Hydrolienne</fs> | <fs xx-large>**Hydrolienne** </fs> |
| |
| |
| ---- |
| |
__Etudiants :__ | __Etudiants :__ |
ferdinand.claude@lkb.upmc.fr | ferdinand.claude@lkb.upmc.fr |
| |
**Introduction** | |
| |
**Diagramme de Gantt** | ---- |
| |
| |
| <fs xx-large>Diagramme de Grant </fs> |
| |
https://1drv.ms/x/s!ApiqaQn5ETP6lif3mGx97rtn36qG?e=GWYIDx | https://1drv.ms/x/s!ApiqaQn5ETP6lif3mGx97rtn36qG?e=GWYIDx |
| |
**Journal de bord** | |
| ---- |
| |
| |
| <fs xx-large> Journal de bord </fs> |
| |
**03/02/2021 - Tout le groupe en distanciel ** | **03/02/2021 - Tout le groupe en distanciel ** |
| |
L'objectif aujourd'hui est de terminer le montage électronique avec Arduino, afin d'observer la tension et la puissance. Cependant, l'experience ne s'est pas passé comme prévu, l'hydrolienne ne tournait plus ! Malheureusement, ceci était le premier des nombreux obstacles que nous allions rencontrer. Après avoir rempli et vidé le bac d'eau à de nombreuses reprises et tenter désespéremment de refaire marcher notre hydrolienne, nous en avions conclu que notre système comporte des failles. En effet, on a remarqué que la différence par rapport aux autres semaines, était que nous avions placé notre bac d'une autre manière. Cela signifie qu'en plus de l'angle d'incidence de l'eau, et la position du tuyau par rapport aux pâles, il y aussi le reste du tuyau qui avec son poids et la façon dont nous le placons interfère sur notre système. Après plus de deux heures de manipulations sur l'hydrolienne avec David et Joas d'un côté et sur Arduino de l'autre avec Martina et Charline; nous avons enfin résolu les problèmes que nous rencontriions depuis le début de la séance. | L'objectif aujourd'hui est de terminer le montage électronique avec Arduino, afin d'observer la tension et la puissance. Cependant, l'experience ne s'est pas passé comme prévu, l'hydrolienne ne tournait plus ! Malheureusement, ceci était le premier des nombreux obstacles que nous allions rencontrer. Après avoir rempli et vidé le bac d'eau à de nombreuses reprises et tenter désespéremment de refaire marcher notre hydrolienne, nous en avions conclu que notre système comporte des failles. En effet, on a remarqué que la différence par rapport aux autres semaines, était que nous avions placé notre bac d'une autre manière. Cela signifie qu'en plus de l'angle d'incidence de l'eau, et la position du tuyau par rapport aux pâles, il y aussi le reste du tuyau qui avec son poids et la façon dont nous le placons interfère sur notre système. Après plus de deux heures de manipulations sur l'hydrolienne avec David et Joas d'un côté et sur Arduino de l'autre avec Martina et Charline; nous avons enfin résolu les problèmes que nous rencontriions depuis le début de la séance. |
Notre montage Arduino ne fonctionnait pas la semaine dernière. Avec un voltmètre nous trouvons une tension d'environ 7V. Comme Arduino ne peut pas mesurer une tension supérieure à 5V, nous avons fait un pont diviseur de tension avec deux résistances de 1000 ohm. Pour le code, nous l'avons adapté pour obtenir les deux tensions aux bornes de chaque résistance ( pour s'assurer qu'elles sont bien égales) puis la tension totale. | Notre montage Arduino ne fonctionnait pas la semaine dernière. Avec un voltmètre nous trouvons une tension d'environ 7V. Comme Arduino ne peut pas mesurer une tension supérieure à 5V, nous avons fait un pont diviseur de tension avec deux résistances de 100 ohm. Pour le code, nous l'avons adapté pour obtenir les deux tensions aux bornes de chaque résistance ( pour s'assurer qu'elles sont bien égales) puis la tension totale. |
Voici le code Arduino utilisé et le montage : | Voici le code Arduino utilisé et le montage : |
{{:wiki:projet:l3phys2021:capture_d_ecran_2021-04-28_a_21.22.19.png?400|}} {{:wiki:projet:l3phys2021:code_arduino.jpeg?400|}} | {{:wiki:projet:l3phys2021:capture_d_ecran_2021-04-28_a_21.22.19.png?400|}} {{:wiki:projet:l3phys2021:code_arduino.jpeg?400|}} |
| |
| |
__**Étude théorique réalisée au cours du semestre, en dehors des séances:**__ | |
| ---- |
| |
| |
| __<fs xx-large>Étude théorique réalisée au cours du semestre, en dehors des séances:</fs>__ |
| |
__Écoulement théorie:__ | __Écoulement théorie:__ |
Vitesse du fluide avant impact: V1= 4,024 ± 0,4 m/s | Vitesse du fluide avant impact: V1= 4,024 ± 0,4 m/s |
| |
Intensité électrique: I=6 mA | Intensité électrique: I=35 mA |
| |
Tension électrique: U= 7 V | Tension électrique: U= 7 V |
Nous avons donc: | Nous avons donc: |
| |
dW/dt = 0 => Pméca= DmR(wlimR-2V1))*wlim Pélec=U*I | dW/dt = 0 => Pméca= DmR(2(wlim)R-2V1)*wlim Pélec=U*I |
| |
Rendement: Ɣ =Pélec/Pméca= U*I / DmR(wlimR-2V1))*wlim | Rendement: Ɣ =Pélec/Pméca= (U*I) / DmR(2(wlim)R-2V1)*wlim |
| |
__Analyse numérique:__ | __Analyse numérique:__ |
| |
Puissance mécanique "consommée": Pméca=-1,00W | Puissance mécanique "consommée": Pméca=-1,00W |
Puissance électrique “produit”: Plectrique= 0,042 W | Puissance électrique “produit”: Plectrique= 245 mW |
| |
__Rendement:__ Ɣ= 4% | __Rendement:__ Ɣ= 24,5% |
| |