Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
wiki:projets:blackmesa [2017/12/04 18:07] emorell96_hotmail.com [Journal de bord] |
wiki:projets:blackmesa [2020/10/05 14:39] (Version actuelle) |
||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
===== | ===== | ||
- | **Tangy Chamaillard** | + | |
- | **Leo Favier** | + | |
- | **Kevin Gonzalez Murillo** | + | |
- | **Lea Kerbrat** | + | |
- | **Kevin Levy** | + | |
- | **Enrique Morell** | + | |
===== Machines nécessaires ===== | ===== Machines nécessaires ===== | ||
Imprimante 3D | Imprimante 3D | ||
Ligne 52: | Ligne 52: | ||
14 Novembre 2016: | 14 Novembre 2016: | ||
- | * On a réussi à separer le mandrin du reducteur. | + | |
- | * On a aussi finalisé le design de la base de plexiglass du robot. Il manque seulement faire la découpe laser demain. | + | * On a aussi finalisé le design de la base de plexiglass du robot. Il manque seulement faire la découpe laser demain. |
- | * On a imprimé (en salle de TP non au FabLab) le support d'un moteur. On doit changer ça taille. Il était trop grand. | + | * On a imprimé (en salle de TP non au FabLab) le support d'un moteur. On doit changer ça taille. Il était trop grand. |
16 Novembre 2016: | 16 Novembre 2016: | ||
- | * On a finit d' | + | |
- | * On a moulé des pneus a partir d'un mélange silicone acétyque et de maizena (résultats non concluants pour l' | + | * On a moulé des pneus a partir d'un mélange silicone acétyque et de maizena (résultats non concluants pour l' |
- | * On a aussi ajusté les dimensions de la base du robot. | + | * On a aussi ajusté les dimensions de la base du robot. |
- | * Pour finir nous avons tester la version " | + | * Pour finir nous avons tester la version " |
17 Novembre 2016: | 17 Novembre 2016: | ||
- | * On a tester différents moyens de regler le problème de fixation de la roue gauche | + | |
- | * On fini par régler le problème via un système à base d' | + | * On fini par régler le problème via un système à base d' |
- | * Après avoir régler le problème de fixation, un second est apparut. A cause de caractéristiques différentes des motoréducteurs, | + | * Après avoir régler le problème de fixation, un second est apparut. A cause de caractéristiques différentes des motoréducteurs, |
18 Novembre 2016 (ROBOT VS CAN): | 18 Novembre 2016 (ROBOT VS CAN): | ||
- | * On a en partie réglé le problème de rotation des roue, | + | |
- | * La cannette d' | + | * La cannette d' |
22 Novembre 2016: | 22 Novembre 2016: | ||
- | * On a imprimé le desing final des roues, les support pour le second moteur et optimisé le cablâge du robot | + | |
23 Novembre 2016: | 23 Novembre 2016: | ||
- | * Test du contrôleur moteur, c' | + | |
- | * On a récupéré les mosfets du contrôleur qui peuvent nous servir comme plan B | + | * On a récupéré les mosfets du contrôleur qui peuvent nous servir comme plan B |
- | * On revérifie le courant que demandent nos moteur pour essayer de trouver la raison du raté du contrôleur | + | * On revérifie le courant que demandent nos moteur pour essayer de trouver la raison du raté du contrôleur |
- | *Après plusieures heures de recherche on a retrouvé la source du problème: http:// | + | *Après plusieures heures de recherche on a retrouvé la source du problème: http:// |
Les moteurs on un "stall current", | Les moteurs on un "stall current", | ||
- | *Solution: créer un controlleur moteur nous même fait du " | + | |
- | *Problème: il faut apprendre beaucoup dans très peu de temps. Au moins il existe l' | + | *Problème: il faut apprendre beaucoup dans très peu de temps. Au moins il existe l' |
- | *Solution bis: créer le robot sans control de vitesse. Or ça serait pas très interessant. Et ce n'est pas très educative non plus. | + | *Solution bis: créer le robot sans control de vitesse. Or ça serait pas très interessant. Et ce n'est pas très educative non plus. |
24 Novembre 2016: | 24 Novembre 2016: | ||
Ligne 122: | Ligne 122: | ||
Finalement le cerveau du moteur est un arduino Leonardo, mis avec un controlleur moteur fait maison (voir son wiki). | Finalement le cerveau du moteur est un arduino Leonardo, mis avec un controlleur moteur fait maison (voir son wiki). | ||
- | Journal de bord: | + | ==== Journal de bord: ==== |
- | Semaine 27 Novembre/1 Decembre 2017: | + | |
+ | ==Semaine 27 Novembre/1 Decembre 2017:== | ||
Construction du corps en aluminium. Les supports verticales sont espacés de 30 cm. Et les supports horizontaux aussi de 30 cm. | Construction du corps en aluminium. Les supports verticales sont espacés de 30 cm. Et les supports horizontaux aussi de 30 cm. | ||
On rajoute des rails où son placés les anciens supports moteurs avec les anciennes roues. | On rajoute des rails où son placés les anciens supports moteurs avec les anciennes roues. | ||
- | Semaine 4 Decembre 2017: | + | ==Semaine 4 Decembre 2017:== |
Mis en place du controleur moteur sur le Iron Crab espacé de 3 mm du corps metalique pour eviter des courts circuits. | Mis en place du controleur moteur sur le Iron Crab espacé de 3 mm du corps metalique pour eviter des courts circuits. | ||
Mise en place des batteries sous le controleur moteur avec du scotch. | Mise en place des batteries sous le controleur moteur avec du scotch. | ||
Problème de connectique entre l' | Problème de connectique entre l' | ||
+ |