Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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wiki:projets:bots [2018/11/21 21:05] bots |
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | **Groupe BOTS**: | + | |
- | **contacts** E-mail: dongxinzhangzhang94@gmail.com | + | |
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__**Projet: | __**Projet: | ||
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Faire un robot pour la compétition de l'UE 2P012 pour l' | Faire un robot pour la compétition de l'UE 2P012 pour l' | ||
__**Séance du 08/11/2018 PP**__ | __**Séance du 08/11/2018 PP**__ | ||
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La liste du matériel nécessaire pour la première version du robot. | La liste du matériel nécessaire pour la première version du robot. | ||
Ligne 17: | Ligne 19: | ||
2 (ou 4) moteurs | 2 (ou 4) moteurs | ||
pile rectangulaire 9 V | pile rectangulaire 9 V | ||
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plaque contre-plaqué | plaque contre-plaqué | ||
Ligne 26: | Ligne 27: | ||
Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny. | Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny. | ||
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- | ____étape1: | + | ____étape1: |
+ | |||
+ | | ||
Réalisation du schéma électrique (la connexion entre la pile puis l' | Réalisation du schéma électrique (la connexion entre la pile puis l' | ||
Test du fonctionnement de l' | Test du fonctionnement de l' | ||
- | Utilisation de la perceuse pour percer plusieurs trous sur notre support en bois afin de permettre de faire la connexion entre les moteurs et notre plaquette breadboad et l' | + | Utilisation de la perceuse pour percer plusieurs trous sur notre support en bois afin de permettre de faire la connexion entre les moteurs et notre plaquette breadboad et l' |
- | + | ||
- | | + | |
- | | + | |
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+ | | ||
+ | | ||
__** Séance 21/ | __** Séance 21/ | ||
+ | | ||
+ | | ||
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Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny, Marwen Bouvet. | Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny, Marwen Bouvet. | ||
Ligne 48: | Ligne 53: | ||
Nous avons réaliser le montage électrique entre notre pile est l' | Nous avons réaliser le montage électrique entre notre pile est l' | ||
- | **problèmes rencontrés: | + | |
Nous ne mesurons pas de tension au niveau du pin 13 sur la carte arduino alors que sur le programme nous avons bien mis la sortie sur le pin 13, pour régler ce problème nous avons alors décider de changer la sortie du courant on a alors choisi un pin autre que le pin 13, mais ceci n'a toujours pas réglé le problème , on est en train de vérifier les connexions entre l' | Nous ne mesurons pas de tension au niveau du pin 13 sur la carte arduino alors que sur le programme nous avons bien mis la sortie sur le pin 13, pour régler ce problème nous avons alors décider de changer la sortie du courant on a alors choisi un pin autre que le pin 13, mais ceci n'a toujours pas réglé le problème , on est en train de vérifier les connexions entre l' | ||
- | Cependant nous rencontrons un autre problème au niveau de la connexion usb entre l' | + | Cependant nous rencontrons un autre problème au niveau de la connexion usb entre l' |
+ | |||
+ | __**Séance du 22/ | ||
+ | |||
+ | Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny, Marwen Bouvet. | ||
+ | |||
+ | Lors de cette séance, nous avons transféré notre programme sur une nouvelle carte arduino. Cependant, nous avons rencontré des problèmes par rapport au déplacement de notre robot et nous avons donc réduit le temps pour que notre robot parcourt la distance demandé pour la version V1 (2 mètres). | ||
+ | Nous avons donc réalisé plusieurs calibrages lors de cette séance pour que le robot parcourt cette distance, puis nous avons essayé de le faire monter sur la cible (qui sera présente lors du concours) d' | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | __**Séance du 26/ | ||
+ | |||
+ | Personnes: Romain Coudriou, Dongxin Zhang, Audrey Podedworny. | ||
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+ | Lors de cette séance au fablab nous avons rencontré des problèmes au niveau de notre transistor, suite a une surchauffe du condensateur C945 nous sommes obligés de changer le transistor mais avant ça, nous avons du tester a nouveau notre circuit électriques afin de vérifier si aucun des composants électriques n'ont grillé et vérifier si la carte arduino n'a pas grillé aussi. Apres plusieurs vérification étape par étape nous concluons que seul le transistor a grillé, même si en respectant la fiche technique du constructeur, | ||
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