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wiki:projets:reprap_imprimante_3d [2018/03/12 13:35] benjaminc [Réparation en soi] |
wiki:projets:reprap_imprimante_3d [2020/10/05 14:37] (Version actuelle) |
On peut maintenant décrire un peu les différents filaments, l'ABS et le PLA. | On peut maintenant décrire un peu les différents filaments, l'ABS et le PLA. |
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L'ABS est soupçonné d'avoir des effets potentiellement néfastes dans des lieux non aérés (maux de têtes, micro particules), des études sont en cours. Ce matériau est très résistant, il se plie mais ne se rond pas, on peut faire des traitements post impressions dessus, comme le perçage et la peinture. Par contre il est très sensible aux changement de températures, il est conseillé que l'imprimante soit dans un lieu clos sans courant d'aire (une boîte par exemple), sous peine de risquer un échec d'impression. | L'ABS est soupçonné d'avoir des effets potentiellement néfastes dans des lieux non aérés (maux de têtes, micro particules), des études sont en cours. Ce matériau est très résistant, il se plie mais ne se rond pas, on peut faire des traitements post impressions dessus, comme le perçage et la peinture. Par contre il est très sensible aux changement de températures, il est conseillé que l'imprimante soit dans un lieu clos sans courant d'air (une boîte par exemple), sous peine de risquer un échec d'impression. |
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Le PLA a un meilleur taux de réussite lors de l'impression, il permet des impressions plus délicates comme des pièces creuses, très cassant il ne peut pas être limé ou percé après impression, il est également sensible à l'humidité et ne supporte pas les fortes chaleurs (au delà des 1XX degrés). | Le PLA a un meilleur taux de réussite lors de l'impression, il permet des impressions plus délicates comme des pièces creuses, très cassant il ne peut pas être limé ou percé après impression, il est également sensible à l'humidité et ne supporte pas les fortes chaleurs (au delà des 1XX degrés). |
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==== Réparation en soi ==== | ==== Réparation en soi ==== |
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| === Résumé des réparations === |
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| Cette partie résume les différentes opérations de maintenances décrites en détail plus bas. |
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| Problème pour l'initialisation en X Y et Z ==> réglage des butoirs et interrupteurs |
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| Problème de quantité de matériaux ==> double origines, mauvais étalonnage pour l'axe Z et le filament de l'imprimante n'est pas de bonne dimension. |
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| Problème de saut selon l'axe Y ==> Réglage du stepper relié au moteur. |
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| Problème de saut selon l'axe X ==> Tentatives (pas de solutions actuellement), calibrer le stepper (échec), tendre la courroie (échec), détendre la courroie (échec), huilage des axes via WD-40 (échec), baisse des vitesses d'impressions (échec). |
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=== Prise en main de la machine === | === Prise en main de la machine === |
Récapitulatif des réparations et tentatives des derniers jours : | Récapitulatif des réparations et tentatives des derniers jours : |
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* WD-40isation de tous les axes, X,Y et Z, pour retirer tout aléa et effort en plus aux moteurs. | * WD-40isation de tous les axes, X,Y et Z, pour retirer tout aléa et effort en plus aux moteurs. |
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* Calibration des steppers des moteurs aux alentours de 9 volts (référence prise sur le moteur Y qui ne saute pas) (détails de l'opération plus bas) | * Calibration des steppers des moteurs aux alentours de 9 volts (référence prise sur le moteur Y qui ne saute pas) (détails de l'opération plus bas) |
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* Changement de deux des steppers. | * Changement de deux des steppers. |
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* La vis réglant l'offset en Z à tendance à se déplacer malgré les deux boulons, rajouts de rondelles envisagée (penser à vérifier l'offset régulièrement) | * La vis réglant l'offset en Z à tendance à se déplacer malgré les deux boulons, rajouts de rondelles envisagée (penser à vérifier l'offset régulièrement) |
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* Après avoir baissé les vitesses à 10 mm.s-1 pendant ces opérations, elles ont été rétablies à 50. | * Après avoir baissé les vitesses à 10 mm.s-1 pendant ces opérations, elles ont été rétablies à 50. |
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* Test du "bateau" (impression d'un petit bateau réputé difficile d'impression). [[https://www.thingiverse.com/thing:763622|le bateau en question]] | * Test du "bateau" (impression d'un petit bateau réputé difficile d'impression). [[https://www.thingiverse.com/thing:763622|le bateau en question]] |
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=== Description de la calibration des steppers : === | === Description de la calibration des steppers : === |
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| Exemple de mesure du voltage pour l'un des stepper : |
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| {{ :wiki:projets:dsc0895.jpg?nolink&400 |}} |
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| et pour l'autre : |
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| {{ :wiki:projets:dsc0894.jpg?nolink&400 |}} |
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| Les valeurs sont les suivantes : X 0.967 V, Y 0.933 V, Z 0.843 V, E 0.674 V |
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| [[http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board|Exemple de calcul pour calibrer le stepper]]. [[https://www.vellemanstore.com/en/velleman-mots4-sp-stepper-motor-25-a-step-18-for-k8200-3d-printer|Sur la fiche des moteurs de la Velleman K8200]] on a le Imax qui est de 2.5 A, en reprenant le calcul du wiki du forum reprap du lien précédent et en prenant compte des risques de surchauffes autant des drivers que des moteurs, on part sur du I = 70% d'Imax et on a Vref (affiché dans le multimetre) de 0.7*2.5/2=0.875V. |
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| Je calibre donc X et Y pour obtenir 0.875 V. J'obtiens stepper X = 0.864 V et Y = 0.896 |
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| Il semble y avoir un soucis sur l'axe Z (qui est penché, testé avec un niveau), il existe des solutions sur internet pour régler le problème, mais ça demande un investissement financier et en temps conséquent. [[https://www.thingiverse.com/thing:1003914|Exemple de solution]] |
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| [[http://3dprinting.forumactif.org/t323-decalage-sur-l-axe-x-le-retour||exemple de discu forum]] |
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| Axe Y 0.56 V, axe X 0.55 V |
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| Nouveau soucis, les moteurs se bloquent sur un petit périmètre, un carré de qqs cm de côté. Comme si les dimensions du plateau avaient été modifiés dans le logiciel printrun. Mais dans les paramètres il indique bien 20 cm de côté (mesuré 21.5 à la règle). |
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| Le soucis venait du nouveau réglage des stepper, il n'y avait pas assez de puissance envoyé aux moteurs. |
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