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Context

Dans le cadre de nos expérimentations avec la découpe laser 2D, nous avons choisi de créer un support pour téléphone portable. Ce projet nous permet de découvrir les possibilités de la découpe laser en réalisant des formes précises et adaptées. Il s'agit d'un objet pratique et utile, qui nous permet de travailler sur la conception et la personnalisation tout en testant la précision de la découpe

Objectif

Notre objectif est de fabriquer un support pour téléphone portable. Au départ, nous voulions utiliser du Plexiglas, mais à cause d'un problème avec le coefficient de brûlage, nous avons changé pour du contreplaqué de 3 mm. Le support est pratique et personnalisé, avec des pictogrammes ajoutés au prototype. Ce projet nous permet d'explorer la découpe laser et de tester différentes options de design.

Matériel utilisé :
  • Un ordinateur pour concevoir et prĂ©parer les fichiers nĂ©cessaires Ă  la dĂ©coupe.
  • Le site Festi Info (festi.info/boxes.py) pour crĂ©er la structure du support et gĂ©nĂ©rer un fichier vectorisĂ© en format .svg.
  • Le logiciel Inkscape pour personnaliser le prototype en ajoutant des pictogrammes et prĂ©parer le fichier pour la dĂ©coupe laser.
  • Des plaques de contreplaquĂ© de 3 mm compatibles avec la dĂ©coupe laser pour la conception du support.
  • Une machine de dĂ©coupe laser 2D Trotec et son logiciel pour rĂ©aliser les dĂ©coupes prĂ©cises du support.
Étapes de Fabrication
  1. Utilisation du site Festi Info : Nous avons commencĂ© par accĂ©der au site festi.info/boxes.py, qui nous permet de gĂ©nĂ©rer des boĂ®tes personnalisĂ©es. Nous avons sĂ©lectionnĂ© un modèle de boĂ®te fermĂ©e pour crĂ©er notre support de tĂ©lĂ©phone et dĂ©fini les dimensions nĂ©cessaires pour qu'il soit Ă  la fois fonctionnel et esthĂ©tique.

  2. Ajustement des paramètres : Après avoir choisi les dimensions de base, nous avons paramĂ©trĂ© les rĂ©glages pour s'adapter au matĂ©riau que nous utilisions initialement, Ă  savoir du Plexiglas de 3 mm. Cependant, nous avons rencontrĂ© des difficultĂ©s avec l’ajustement des pièces, car elles ne s'imbriquaient pas correctement. Cela Ă©tait dĂ» Ă  un coefficient de brĂ»lage trop Ă©levĂ©.

  3. Premiers tests avec le Plexiglas : Notre premier essai avec le Plexiglas n'a pas permis de bien assembler les pièces. L’épaisseur de brĂ»lage Ă©tait trop importante, ce qui rendait les bords trop larges et les pièces inutilisables pour un bon ajustement.

  4. Changement de matĂ©riau : Nous avons donc dĂ©cidĂ© de changer de matĂ©riau et d'utiliser du contreplaquĂ© de 3 mm pour notre support. Cependant, mĂŞme avec ce matĂ©riau, les pièces ne s’imbriquaient toujours pas correctement, ce qui nous a poussĂ© Ă  ajuster Ă  nouveau les paramètres de la machine de dĂ©coupe.

  5. Ajustement du coefficient de brĂ»lage : Pour rĂ©soudre ce problème, nous avons progressivement rĂ©duit le coefficient de brĂ»lage. Nous avons essayĂ© plusieurs valeurs : 0,16 mm, 0,13 mm, 0,10 mm, et enfin 0,05 mm. Cependant, Ă  0,05 mm, les pièces Ă©taient trop petites et toujours mal ajustĂ©es.

  6. RĂ©glage final : Finalement, en fixant le coefficient Ă  0,07 mm, nous avons obtenu un rĂ©sultat satisfaisant avec des pièces qui s'imbriquaient correctement, permettant un bon assemblage du support de tĂ©lĂ©phone.

  7. Choix des dessins : Pour la personnalisation, nous avons choisi des pictogrammes de casque et de microphone trouvĂ©s sur Internet, que nous avons ensuite intĂ©grĂ©s au prototype final.

Problèmes rencontrĂ©s 

Nous avons rencontrĂ© un problème de coefficient de brĂ»lage trop Ă©levĂ© lors de la dĂ©coupe laser, ce qui a provoquĂ© des mauvais ajustements des pièces, les empĂŞchant de s'imbriquer correctement. Pour rĂ©soudre cela, nous avons ajustĂ© le coefficient Ă  0,07 mm, rĂ©duisant ainsi l'excès de matière brĂ»lĂ©e et permettant aux pièces de s'assembler avec prĂ©cision. Cette correction a Ă©tĂ© essentielle pour obtenir un rĂ©sultat final rĂ©ussi.