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Projet : Nettoyage en place automatisé

Membres du projet : InèInès Dridi, Abdelkerim Hissein, Riad Aberkane, Yousra Lasmi

Promotion : M2 Chimie parcours IngéIngénierie Chimique

Date de but du projet : 14 octobre 2025

Date de fin estiméestimée du projet : janvier 2025

1. INTRODUCTION :

Le projet «« NEP automatiséautomatisé »» consiste àà concevoir un prototype de systèsystème de nettoyage en place àà ééchelle duite, pilotépiloté par une carte Arduino Uno. L’L’objectif est de reproduire, de manièmanière dagogique, automatiséautomatisée et sécurisésécurisée, un procédéprocédé industriel de nettoyage des ééquipements de procédéprocédé (cuves, tuyauteries) en utilisant uniquement des produits non dangereux et alimentaires (eau, vinaigre blanc et liquide vaisselle). Dans un contexte industriel, la maîmaîtrise des opéopérations de nettoyage est essentielle pour garantir la qualitéqualité des productions, limiter les contaminations croisécroisées en duisant les interventions manuelles et optimiser la consommation d’d’eau.

Pour des raisons de temps et de difficultédifficulté, nous avons simplifiésimplifié le sujet avec Monsieur Pulpytel : Le projet consiste maintenant àà concevoir et automatiser un procédéprocédé expéexpérimental ayant pour objectif d’éd’étudier l’efficacitél’efficacité de cycles successifs de lavage àà l’l’eau d’d’une cuve contenant initialement du chlorure de sodium (NaCl). L’L’enjeu principal est de terminer, de manièmanière automatique, aprèaprès combien de cycles de nettoyage la cuve peut êêtre considéréconsidérée comme propre, c’c’est-àà-dire lorsque la conductivitéconductivité de l'eau de nettoyage devient inféinférieure àà un seuil fini.

2. MATÉMATÉRIEL UTILISÉUTILISÉ :

2.1 actifs

Les actifs de ce procédéprocédé sont le chlorure de sodium NaCl et l’l’eau :

- NaCL est introduit manuellement dans la cuve au but du procédéprocédé et se dissout dans l’l’eau lors des cycles de remplissage grâgrâce àà l'agitation. Son éélimination est suivie par la mesure de la conductivitéconductivité de la solution de nettoyage, proportionnelle àà la concentration ionique.

- l'eau est l’l’unique agent de lavage stockéstocké dans un bac et envoyéenvoyé par une pompe dans la cuve contenant NaCl.

2.2 Composants du procédéprocédé

- Cuve repréreprésentant un acteur : petit cipient l’l’on introduit le NaCl. La cuve est équipééquipée d’d’un tecteur de niveau bas (LSL) et d’d’un tecteur de niveau haut (LSH).

- Bac d’d’alimentation en eau : AlimentéAlimenté manuellement, il contient l’l’eau destinédestinée au remplissage de la cuve.

- Bac de récupérécupération : RécupèRécupère les eaux de nettoyage issues de la vidange.

- Pompes de 12V :

  • P1 : Pompe de remplissage permettant de transfétransférer l’l’eau propre du bac d’d’alimentation vers la cuve.
  • P2 : Pompe de vidange permettant de vidanger la cuve vers le bac de récupérécupération et entraîentraîne l’l’effluent vers le conductimèconductimètre.

- Capteurs de niveau :

  • LSH : Level Switch High qui tecte le niveau haut dans la cuve arrêarrêt du remplissage.
  • LSL : Level Switch Low qui tecte le niveau bas arrêarrêt de la vidange et clenchement de la mesure de conductivitéconductivité.

- ConductimèConductimètre : le conductimèconductimètre est placéplacé dans le acteur, il mesure la conductivitéconductivité de la solution, indicateur direct de la concentration en NaCl. Il sert ainsi de critècritère final d’arrêd’arrêt du procédéprocédé lorsque la valeur mesurémesurée devient inféinférieure ou éégale au seuil de propretépropreté.

- Un Arduino Uno, un module relais et un éécran LCD pour le contrôcontrôle et le suivi.

3. AVANCEMENT DU PROJET

- 14 octobre 2025 Choix du sujet
L’éL’équipe a sélectionnésélectionné le thèthème du projet, portant sur la conception et l’l’automatisation d’d’un systèsystème de rinçrinçage àà l’l’eau et de nettoyage au liquide vaisselle et au vinaigre banc.

- 17 octobre 2025 Envoi du sujet retenu
Le choix final du sujet a étéété transmis àà l’l’enseignant pour validation.

- 24 octobre 2025 lection des composants
Remise du document recensant l’l’ensemble des composants cessaires, accompagnéaccompagnés de leurs spéspécifications techniques détaillédétaillées ainsi que des fournisseurs référencéréférencés.

- 27 au 31 octobre 2025 ÉÉlaboration du P&ID et du GRAFCET
Production des premièpremières versions du schéschéma d’d’instrumentation (P&ID) et du GRAFCET finissant le cycle automatiséautomatisé.

- 7 novembre 2025 Organisation du travail au FabLab
partition de l’él’équipe en binôbinômes afin d’d’optimiser la préprésence lors des crécréneaux disponibles au FabLab :
un groupe assignéassigné au mardi aprèaprès-midi,
un second groupe assignéassigné au jeudi aprèaprès-midi.

- 17 novembre 2025 RécupéRécupération du matématériel et ééchanges techniques
Collecte des diffédifférents élééléments matématériels, inscription au FabLab et ajustements du procédéprocédé suite aux remarques et recommandations de Monsieur Pulpytel.

  • 22 novembre 2025 Finalisation des documents techniques
    ÉÉtablissement des versions finales du P&ID et du GRAFCET, intéintégrant toutes les modifications demandédemandées :

    Explication du Fonctionnement du systèsystème : lien entre GRAFCET et P&ID

    1. rification de l’l’alimentation en eau
      S’S’assurer que la cuve d’d’alimentation est correctement remplie avec de l’l’eau propre destinédestinée au cycle de nettoyage.

    2. curisation de l’l’installation
      Confirmer que l’l’ensemble des pompes est àà l’arrêl’arrêt avant le lancement de la procéprocédure.

    3. ContrôContrôle de l’él’état du acteur
      rifier que le acteur est entièentièrement vide. Le niveau bas (LSL) doit indiquer 0, signifiant l’l’absence d’d’eau siduelle.

    4. Lancement du cycle de nettoyage

      • Mettre en marche la pompe d’d’alimentation (Pompe 1).

      • Maintenir la pompe d’éd’évacuation (Pompe 2) ferméfermée.
        Le acteur se remplit jusqu’àjusqu’à atteindre le niveau haut (LSH).
        ÀÀ ce seuil, arrêarrêter la Pompe 1.

    5. Phase d’d’agitation
      Activer le systèsystème d’d’agitation afin d’d’assurer une solubilisation des dépôdépôts de sel.
      L’L’agitation est maintenue pendant une durédurée finie. 

    6. ArrêArrêt de l’l’agitation
      Une fois le temps de brassage écouléécoulé, arrêarrêter le dispositif d’d’agitation.

    7. Mesure de la conductivitéconductivité in situ
      Effectuer une mesure de conductivitéconductivité directement dans le acteur afin d’éd’évaluer la concentration siduelle en sel dissous.

    8. Vidange du acteur

      • Ouvrir la Pompe 2 pour procéprocéder àà la vidange complècomplète.

      • ArrêArrêter la vidange lorsque le niveau bas (LSL = 0) est détectédétecté.

    9. ÉÉvaluation de la qualitéqualité du nettoyage
      Comparer la conductivitéconductivité mesurémesurée avec la valeur de référéférence.

      • Si la conductivitéconductivité est supésupérieure au seuil fini, un nouveau cycle de nettoyage est automatiquement déclenchédéclenché.

      • Si la conductivitéconductivité est inféinférieure ou éégale au seuil, le systèsystème s’arrês’arrête : le nettoyage est considéréconsidéré comme conforme.image.png

  • 27 novembre 2025:

Impression 3D de l'agitateur au Fablab 

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- 27 novembre 2025 - Tentatives et ajustements de l’l’impression 3D de l’l’agitateur                                                                     Au cours de cette ance au FabLab, nous avons procédéprocédé àà l’l’impression 3D de l’l’agitateur destinédestiné àà êêtre fixéfixé sur l’l’axe du moteur. Une premièpremière impression a étéété lancélancée sur l’l’imprimante Prusa MK4S, mais celle-ci n’n’a pas abouti : le filament ne s’s’est pas correctement déposédéposé, entraîentraînant une pièpièce instable, partiellement fondue et déformédéformée, comme en moignent les sidus visibles sur la plaque d’d’impression.

9ecac45f-e269-427c-b3c2-48cfa4ddd208.jpegAprèAprès analyse, nous avons conclu que le faut provenait de paramèparamètres inadaptéinadaptés, notamment une rigiditérigidité trop faible et l’l’absence de supports pour maintenir la géomégéométrie de la pièpièce. 

ÀÀ la suite de cet essai infructueux, nous avons décidédécidé d’d’ajuster les paramèparamètres pour la seconde impression :

  • augmenter la rigiditérigidité du modèmodèle àà 20 %,
  • ajouter des supports d’d’impression,
  • rifier l’adhél’adhérence du plateau et la tempétempérature du filament.

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3 cembre 2025 - alisation du montage canique et premièpremières éétapes d’d’assemblage                                                 Lors de cette ance, nous avons commencécommencé la construction physique du dispositif. Nous avons découpédécoupé les diffédifférentes plaques de support, percépercé les ouvertures cessaires àà l’l’installation du moteur et de la cuve, puis assembléassemblé les élééléments sur la structure en aluminium.

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Le moteur a étéété fixéfixé sur une platine supésupérieure, tandis que la cuve a étéété positionnépositionnée sur un support interméintermédiaire afin de reproduire l’l’architecture préprévue dans le P&ID. Cette ance a permis de rifier l’l’alignement entre le moteur, l’l’axe et la cuve et de confirmer la faisabilitéfaisabilité du systèsystème avant l’intél’intégration des capteurs et de l’l’automatisation.

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- 05 cembre 2025

éLors de l’utilisation d’un écran LCD I2C (Grove LCD RGB Backlight V4.0) avec une carte Arduino, l’écran s’allumait mais n’affichait aucun texte.
Les tests avec un scanner I2C n’ont détecté aucune adresse, malgré un câblage correct et un programme fonctionnel.
Cela indique un problème matériel de communication I2C (module LCD ou carte Arduino défectueux).

- 8 cembre 2025 - IntéIntégration d’d’une premièpremière pompe et prépréparation du bac d’d’alimentation                                                Lors de cette ance, nous nous sommes concentréconcentrés sur l’intél’intégration de la premièpremière pompe et sur l’l’emplacement optimal du bac d’d’alimentation en eau et de la pompe. Il faut s’s’assurer un transfert fluide entre le bac d’d’alimentation et la cuve, tout en tenant compte des contraintes d’d’encombrement et de passage des tuyaux. AprèAprès repérepérage, nous avons percépercé les ouvertures cessaires pour le passage des bles et des conduites.

Nous avons éégalement choisi de fixer la pompe àà l’l’aide de rizlans, laissants la possibilitépossibilité d’d’ajuster la position de la pompe ultéultérieurement sans percer de nouvelles pièpièces ni risquer d’d’endommager l’l’ensemble. Pour fixer le bac d’d’alimentation, nous avons découpédécoupé un support muni d’d’un trou circulaire de 68 mm de diamèdiamètre. Ce trou, calibrécalibré au laser, permet d’inséd’insérer et maintenir une bouteille en position verticale, tout en garantissant sa stabilitéstabilité durant les opéopérations de remplissage.

  • - 11 cembre 2025

    -

    Remplacement de l'éécran LCD et de l'Arduino

    Montagemontage du dispositif (suite) 

Après le problème rencontré avec l'écran LCD, Il a été finalement décidé de le remplacer l'écran LCD ainsi que l'Arduino.

Durant cette séance, nous avons également poursuivi notre travail sur le montage du dispositif expérimental. 

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